“公司實施了流程模擬法人制度改革,大大改變了流程管理。在二次軋鋼中,注重細節(jié),進行了切削精度研究,嚴(yán)格控制了鋼板的切削精度。一個月內(nèi),我們收集了300多噸廢鋼,鋼板超重、發(fā)往客戶的情況大大減少了!”5月19日,二軋后作業(yè)區(qū)總操作工胡冠群激動地說。
長期以來,一直存在這樣一個問題,那就是發(fā)送給客戶的鋼板實際重量超過訂單重量。這一問題更多地得到了公司二號門、鐵路貨運站、出口海關(guān)等地鋼板檢測數(shù)據(jù)的證實。一年來,這一問題造成的經(jīng)濟損失已達數(shù)千萬元。公司推進過程模擬法人機制改革后,二軋要求全體干部職工轉(zhuǎn)變慣性思維,努力提高過程控制精度,有效減少鋼板超重問題,努力減少公司經(jīng)濟損失。
引進新機制,激發(fā)新活力。為提高鋼板精度控制水平,舞陽鋼鐵有限公司二軋出臺了相關(guān)措施,要求前作業(yè)區(qū)不斷提高鋼板軋制精度,推進負偏差軋制。同時,制定了嚴(yán)格的后方作業(yè)區(qū)考核獎勵辦法,密切關(guān)注切割精度,形成前后聯(lián)動,加強切割精度控制,減少廢品產(chǎn)量,減少經(jīng)濟損失。
新措施出臺后,全廠的過程控制更加細致和嚴(yán)格。在終點線上,必須上傳每班的接收記錄。在操作過程中,員工根據(jù)精度目標(biāo)和切削公差分期設(shè)定切削數(shù)據(jù)。各班、班組長、技術(shù)人員對本班切割的代表性鋼材的剪切公差進行抽查,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整,并在班前會上提醒各班對雙邊剪板機、定徑機進行校準(zhǔn),確保本班剪切精度。為防止過分重視剪切精度而導(dǎo)致批量切割計劃,作業(yè)區(qū)設(shè)備人員應(yīng)定期調(diào)整設(shè)備精度,在減少公差的同時,嚴(yán)格控制非計劃性。
最好麻煩一點,也能減少廢品的損失。作業(yè)區(qū)技術(shù)人員每天對鋼板剪切精度進行抽查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)剪切寬度公差大于20 mm,長度公差大于45 mm時,要求班組工人進行倒切,既不增加麻煩,又減少廢品損失。
工作先行,管理更科學(xué)。在切割熱處理鋼板時,某些鋼板的寬度在淬火過程中會發(fā)生變化。因此,二軋鋼將提前收集淬火過程中寬度變化的大數(shù)據(jù),找出變化規(guī)律,并有針對性地對調(diào)質(zhì)鋼熱處理前的兩側(cè)進行處理:根據(jù)不同寬度范圍設(shè)置剪切公差,以保證鋼的剪切板材經(jīng)熱處理后切割精度在目標(biāo)范圍內(nèi)。
高度獎勵高精度火焰切割工人。厚板切割線除要求上傳作業(yè)區(qū)每班測量和收鋼記錄外,還要求加強切割公差抽查,對公差控制情況制定嚴(yán)格的獎懲機制,對火焰切割進行獎勵切割精度高的工人;對火焰切割水平低的人員進行教育和鼓勵,充分調(diào)動他們的工作積極性。
5月19日,在第二軋鋼廠厚板切割線上,在鋪設(shè)等待防火切割的鋼板前,防火切割工仔細清理了鋼板的邊緣和鋼渣帶。”這避免了由于切割“拍攝”而造成的非計劃寬度損失消防切割工直截了當(dāng)?shù)卣f:“為了提高切割精度,工廠會盡一切可能為我們提供更好的條件,比如給隊員配備垂直度儀和方尺,這樣有助于我們避免斜切鋼板。”我們還需要進一步增強我們的責(zé)任感
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